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換熱器穿孔導致的液氯泄漏事故

本節(jié)知識要點
  1. 對于換熱器而言,如果涉及腐蝕性介質(zhì),在開展過程危害分析時,應考慮換熱器內(nèi)漏的事故情景。

  2. 工廠控制室的空調(diào)系統(tǒng)進風口,盡量避免位于有毒物質(zhì)潛在泄漏點的下風向處。

  3. 對于工廠內(nèi)關(guān)系密切的工藝單元,應盡量采用統(tǒng)一的緊急停車系統(tǒng)。

 
 
列管式換熱器是化工和制藥等流程工廠中很常見的設備。在正常情況下,工藝物料和換熱介質(zhì)之間進行換熱,不會接觸和混合。但是,如果換熱器的管程出現(xiàn)內(nèi)漏,高壓側(cè)的物料就會進入低壓一側(cè),甚至導致嚴重的后果。
 
這一節(jié)里,我們來討論一起換熱器內(nèi)漏導致的氯氣泄漏事故,它造成了7人中毒,而且工廠周圍的居民大面積疏散。
 
一、事故經(jīng)過
 
我們先來看一下這起事故是如何發(fā)生的。
2003年7月20日,位于美國路易斯安娜州的一家化工廠發(fā)生了氯氣泄漏,我們下面稱它為H工廠。這起事故導致工廠7名工人暴露在氯氣中,包括在控制室內(nèi)的操作人員。工廠人員全部緊急撤離;氯氣泄漏持續(xù)了約3.5小時,周圍900米范圍內(nèi)的居民需要緊急避難。
 
氯氣是H工廠的一種主要原料,在發(fā)生事故的工藝系統(tǒng)中,液氯來自鐵路槽車,它經(jīng)過一個冷卻器后進入反應器,這個冷卻器的目的是讓液氯保持液體狀態(tài)。
在鐵路槽車和冷卻器之間有一個緊急切斷閥,在冷卻器和反應器之間也有一個緊急切斷閥,反應器入口這個切斷閥平時都是開著的,在事故情況下,反應器的緊急停車系統(tǒng)會關(guān)閉這個閥門,操作人員也可以手動關(guān)閉它。值得一提的是,鐵路槽車的緊急停車系統(tǒng)和反應器的緊急停車系統(tǒng)是分開的兩個系統(tǒng)。
 
液氯冷卻器是一個由碳鋼材質(zhì)建造的立式管殼式換熱器,直徑大約1.83米,高2.44米。液氯走冷卻器的管程,冷卻劑走殼程。冷卻劑是循環(huán)流動的,循環(huán)回路中包括冷卻劑儲罐、冷卻劑循環(huán)泵和其它相關(guān)的設備。我在文本中附上了上述工藝流程簡圖.



2003年7月20日凌晨3:10分,在控制室內(nèi)的操作工聞到了氯氣的氣味,一名操作工馬上到工藝區(qū)實地查看。他發(fā)現(xiàn)在液氯冷卻器的冷卻劑循環(huán)泵附近有氯氣泄漏,但是在他采取行動前,控制室內(nèi)、外的氯氣濃度已經(jīng)很高了,操作人員呼吸困難,來不及采取應急措施完成緊急停車,就被迫撤離了現(xiàn)場,當時工藝系統(tǒng)還在運行中。
 
 
 
發(fā)現(xiàn)泄漏15分鐘內(nèi),工廠人員都撤離到大門口,幾分鐘后,工廠將事故的應急等級提高至最高級別,要求周圍居民疏散和請求外部支援。
 
工廠應急反應小組啟動了應急水噴淋系統(tǒng)來壓制泄漏到大氣中的氯氣,并嘗試阻斷泄漏源,但遇到了困難,因為氯氣進入了控制室,腐蝕了工藝控制系統(tǒng),應急人員不得不手動執(zhí)行緊急停車。
 
工藝系統(tǒng)停車后,應急人員發(fā)現(xiàn)泄漏還在繼續(xù),必須隔離液氯槽車才能阻止泄漏。在發(fā)生泄漏3.5小時以后,應急人員手動關(guān)閉了液氯槽車出口管道上的緊急切斷閥,才終止了泄漏。
 
估計有約6500千克液氯進入了冷卻劑系統(tǒng),一部分溶解在冷卻劑中,一部分被應急噴淋水吸收,剩余的部分通過冷卻劑循環(huán)泵泄漏進入了大氣。
 
二、事故原因
 
我們一起來看一下,到底是哪些原因?qū)е铝诉@起氯氣泄漏事故。
造成這起事故的直接原因,是液氯冷卻器的列管穿孔,也就是出現(xiàn)了機械完整性失效。
 
在這起事故中,液氯冷卻器列管穿孔,發(fā)生了內(nèi)漏,液氯從鐵路槽車持續(xù)進入液氯冷卻器,再從冷卻器穿孔的列管漏入冷卻劑循環(huán)系統(tǒng),液氯腐蝕了冷卻劑循環(huán)泵,并從損壞處泄漏進入大氣。
 
在設計階段,H工廠沒有考慮液氯與冷卻劑循環(huán)泵相互接觸的情形,因此,冷卻劑循環(huán)泵采用了不耐液氯腐蝕的建造材質(zhì)。當液氯進入這臺泵的時候,很快就造成了該泵腐蝕。
 
這起事故中,液氯泄漏持續(xù)的時間很長,經(jīng)過了大約3.5小時后,才關(guān)閉液氯槽車出口管道上的切斷閥,阻斷泄漏。為什么需要這么長的時間才能阻斷泄漏呢?
 
導致這種情況的原因有幾個方面:
  1. 操作人員在泄漏發(fā)生后被迫撤離,在撤離前沒有找到泄漏源,因此沒有及時關(guān)閉槽車出口管道上的切斷閥,以阻止泄漏;
  2. 氯氣進入了控制室,腐蝕了工藝控制系統(tǒng),工藝控制系統(tǒng)失效了;
  3. 提供液氯的鐵路槽車和反應器的緊急停車系統(tǒng)是彼此分開的,所以,應急反應人員未能及時關(guān)閉鐵路槽車出口的切斷閥。
 
 
 
事故發(fā)生后,調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)液氯冷卻器的列管上有三處穿孔,一處有大約12毫米長,另外兩處的孔徑大約是6毫米左右。工廠采用目視檢查和漏磁探傷方法來定期檢測冷卻器列管的壁厚,調(diào)查人員認為,漏磁探傷方法對于冷卻器的列管測厚和探傷,并不是很可靠的方法。
 

在上面這些直接原因的背后,還有一些管理上的深層次根源:
 
(1)H工廠完成的過程危害分析質(zhì)量不高。
 
H工廠采用HAZOP分析方法,對液氯供應系統(tǒng)開展了過程危害分析。
在對工藝系統(tǒng)開展工藝危害分析時,要識別工藝過程中的具體危害和因此可能造成的后果,以及識別有效的安全措施。它要辨識出工藝生產(chǎn)過程和生產(chǎn)活動中可能導致火災、爆炸和有毒物泄漏的主要事故情景。
 
但H工廠在對這套液氯供應系統(tǒng)開展危害分析時,只是籠統(tǒng)地提到液氯可能發(fā)生泄漏,沒有就液氯冷卻器這樣的具體設備開展分析和討論,而且,分析范圍也沒有包括冷卻劑循環(huán)系統(tǒng)這樣的公用工程部分。
最初的HAZOP分析沒有識別出液氯冷卻器列管內(nèi)漏的情景,后來,在2000年的過程危害分析復審中,考慮了反應器氯氣進料系統(tǒng)泄漏的可能性,但還是沒有仔細研究液氯冷卻器列管穿孔的情景。當時,分析人員認為液氯漏入冷卻劑循環(huán)系統(tǒng)的后果很輕微,對廠界外的區(qū)域沒有影響。在過程危害分析的復審中,也沒有對公用工程(包括冷卻劑循環(huán)系統(tǒng))開展分析。
 
而且,在過程危害分析中,H工廠分析小組主要依賴行政措施來降低風險,例如,操作規(guī)程、應急反應程序、測試和檢驗等等。這些行政管理措施的可靠性不夠高,對于可能導致嚴重后果的事故情景,不足以將風險降低到可以接受的水平,相反,應該優(yōu)先采用工程措施來降低風險。
 
(2)工藝變更增大了運行的風險。
 
最初,這套工藝系統(tǒng)的液氯來自一個容量為1噸的液氯鋼瓶,液氯鋼瓶出口管道上有緊急切斷裝置,可以遠程或手動關(guān)閉切斷閥,它屬于整個反應系統(tǒng)的一部分。
 
后來,工廠將液氯鋼瓶換成了鐵路槽車,明顯增大了液氯的量,貯存量是最初設計的90倍之多,而且鐵路槽車是從工廠其它地方遷移過來的,它的緊急停車系統(tǒng)和反應器的緊急停車系統(tǒng)是分開的,反應器的緊急停車系統(tǒng)不能關(guān)閉鐵路槽車出口管道上的緊急切斷閥。
 
在變更期間,工廠采用What-if分析方法進行了過程危害分析,分析人員沒有要求整合槽車和反應器的緊急停車系統(tǒng)。因此,在這起事故發(fā)生時,應急反應人員未能及時關(guān)閉鐵路槽車的出口閥,以阻斷液氯的持續(xù)泄漏。
 
(3)控制室的正壓系統(tǒng)存在設計和維護上的缺陷。
 
在發(fā)生這次事故5年前,工廠人員抱怨控制室內(nèi)能聞到氯氣的味道,于是,H工廠將控制室改造成一個正壓房間,并且在這個房間內(nèi)放置有逃生呼吸器,在發(fā)生液氯泄漏時,正壓房間可以為操作人員提供短時間的保護,讓他們在撤離前可以安全地完成應急操作。
 
但是,在事故發(fā)生這一天,氯氣很早就進入了控制室。調(diào)查發(fā)現(xiàn),控制室空調(diào)系統(tǒng)的進風管位于屋頂上,這些風管上有些孔洞,有些風管是用膠帶連接的,時間一長,這些膠帶就變干、變脆了,風管連接處產(chǎn)生了縫隙,氯氣就從這里進入了控制室。


造成這種結(jié)果的原因比較多,譬如,控制室的空調(diào)系統(tǒng)缺少定期的維護,盡管在過程危害分析時,將正壓控制室的空調(diào)系統(tǒng)列為了關(guān)鍵設備,但并沒有真正把它當成關(guān)鍵設備來維護;控制室有好幾扇門,都不是雙層門,無法有效與外界隔離;在控制室的空調(diào)采氣管道上,也沒有有毒氣體探測和報警裝置。


三、事故教訓
 
從這起事故中,我們可以吸取哪些教訓呢?
 

(1)H工廠的過程危害分析沒有考慮液氯冷卻器內(nèi)漏的情景。

 

對于腐蝕性的介質(zhì),盡管有機械完整性管理(包括定期的檢測和維護),還是需要考慮一旦機械完整性失效后可能造成什么樣的后果、我們有哪些方法來減緩后果。

 

在這起事故中,如果能在冷卻劑系統(tǒng)檢測液氯的泄漏,并且有適當?shù)膽碧幹孟到y(tǒng),就可以減輕事故的影響。

 

在實際工作中,如果液氯這樣的物質(zhì)有可能漏入水系統(tǒng),一方面在選擇水系統(tǒng)的建造材質(zhì)時,要盡可能考慮潛在的腐蝕因素,還可以通過監(jiān)測pH值等方式來盡早發(fā)現(xiàn)泄漏,以便及時采取控制措施。當然,也可以設置應急噴淋吸收等減緩后果的措施。

 

 

 

2、H工廠的控制室空調(diào)進風管道存在孔洞。

 

這些孔洞所在區(qū)域位于液氯泄漏點的下風向處,當液氯泄漏后,導致控制室內(nèi)氯氣濃度過高,失去臨時避難的功能。

 

在工廠平面布置時,我們需要留意人員占據(jù)率較高的地方,如控制室、加工間等等,避免它們位于有毒物質(zhì)潛在的泄漏地點的下風向;而且,這些建筑物的空調(diào)采風口也要布置在適當?shù)牡攸c,遠離有毒物質(zhì)潛在的泄漏地點。

 

3、H工廠在工藝變更后,鐵路槽車和反應器的液氯緊急停車系統(tǒng)沒有整合,是分別獨立的。

 

這種做法明顯影響了應急反應的效率。因此,在我們的工廠,對于關(guān)系密切的工藝單元,應該采用統(tǒng)一的緊急停車系統(tǒng);如果因為客觀因素的限制,不能整合在一起,那么就需要在應急反應計劃中考慮到這種現(xiàn)狀,并且為應急反應人員提供更多的培訓,幫助他們熟悉如何協(xié)同操作。

 

H工廠之前發(fā)生過控制室內(nèi)能聞到氯氣的情形,但工廠沒有調(diào)查造成這種情況的原因。在工廠里,如果在某處某種化學品的濃度意外超標,除了弄清楚它們的來源外,有必要通過調(diào)查,弄清楚為什么發(fā)生這種情況,這么做,有助于及早消除隱患或彌補管理上的缺陷。

 

 

如果你的工廠也用到液氯這一類有毒和有腐蝕性的物質(zhì),不妨思考一下,它們相關(guān)的工藝單元中,有沒有換熱器,譬如冷卻器、加熱氣化器等等。如果有,發(fā)生內(nèi)漏會造成什么后果,你有沒有防止內(nèi)漏和減緩事故后果的相關(guān)措施。

本節(jié)的內(nèi)容到此結(jié)束了,謝謝你的收聽!