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鑫泰基“5·12”爆炸著火事故

2024年5月12日0時25分許,錦州市太和區(qū)錦州鑫泰基精細化工有限公司原料藥生產(chǎn)車間發(fā)生一起爆炸著火事故,造成2人死亡、3人輕傷,直接經(jīng)濟損失664.55萬元。

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經(jīng)調(diào)查認定,該起事故是因事故單位對已建成裝置違規(guī)改建,在擅自改變原設計的生產(chǎn)工藝、原料、設備管線及生產(chǎn)用途,又沒有對相關反應的安全風險評估和對生產(chǎn)裝置安全性能綜合分析的情況下,利用該裝置進行新產(chǎn)品的研發(fā)試驗而導致的生產(chǎn)安全責任事故。
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事故直接原因
事故發(fā)生裝置無自動化控制,6#蒸餾釜和8#結(jié)晶釜的工作溫度、壓力、物料反應情況等重要參數(shù)采用現(xiàn)場人工觀測和手動調(diào)節(jié)。6#蒸餾釜在蒸餾二氯甲烷溶劑過程中,隨著蒸餾溫度的升高和蒸餾時間的增長,6#蒸餾釜內(nèi)二氯甲烷逐漸減少。當6#蒸餾釜內(nèi)二氯甲烷蒸干、釜內(nèi)溫度升高超過TD24 50℃時,釜內(nèi)物料逐漸分解,放出大量熱量和氣體,引發(fā)了6#蒸餾釜爆炸。爆炸發(fā)生后,爆炸碎片撞擊或摩擦產(chǎn)生的火花引燃了作業(yè)區(qū)域內(nèi)丙酮和二氯甲烷等可燃物料,發(fā)生火災。
6#蒸餾釜爆炸后,破壞了冷卻水循環(huán)系統(tǒng),致使8#結(jié)晶釜盤管內(nèi)冷卻水中斷,并受火災烘烤影響,8#釜內(nèi)溫度逐漸升高,當溫度達到肟基丙酮分解溫度TD24 64℃時,釜內(nèi)肟基丙酮發(fā)生放熱分解,伴隨著放熱過程,肟基丙酮分解也隨之加劇,放出大量熱量和氣體,進而在 6#釜發(fā)生爆炸著火5小時后,8#結(jié)晶釜發(fā)生爆炸。
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事故間接原因
1. 法律意識淡薄,隨意進行工藝改造。鑫泰基公司A3車間生產(chǎn)線原設計用途為生產(chǎn)對乙酰氨基酚原料藥,后因生產(chǎn)卡巴多司原料藥的第二步肟基丙酮和第五步成品需要,故對該生產(chǎn)線的工藝進行改造。改造前,只是由公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、車間主任、設備部長及改造工人通過討論確定改造方案,便組織實施,未對其安全生產(chǎn)條件和設施進行安全可靠性論證,也未經(jīng)原設計單位進行設計變更,投入使用前也未對安全設施組織竣工驗收,致使該生產(chǎn)線改建后不具備安全生產(chǎn)條件。
2. 自動化程度不高,本質(zhì)安全水平低。鑫泰基公司涉事生產(chǎn)線未設置DCS控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng),僅有現(xiàn)場就地指示的相關儀表,生產(chǎn)裝置的反應器溫度、壓力等主要工藝參數(shù)不能實現(xiàn)自動控制,全部靠人工手動操作、肉眼觀察和憑經(jīng)驗操作,導致操控精準度不高,安全風險概率增加,為事故發(fā)生埋下了隱患。
3. 安全標準不掌握,使用不合規(guī)材質(zhì)設備。該公司風險辨識不全面,對二氯甲烷和丙酮等物料的危險性及安全技術(shù)特性了解掌握不夠,未采取相應的安全控制措施,尤其是違反防火規(guī)定,在火災危險性為甲類的原料藥車間,采用PP材質(zhì)的儲存罐和管線用于回收、儲存、輸送可燃性液體,致使爆炸發(fā)生后,這些裝置內(nèi)具有可燃性的二氯甲烷和丙酮被點燃,導致火勢加劇。