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齊魯石化公司烯烴廠苯乙烯裝置在停車(chē)過(guò)程中,發(fā)生一起重大設(shè)備事故

199022713時(shí)25分,齊魯石化公司烯烴廠苯乙烯裝置在停車(chē)過(guò)程中,發(fā)生一起重大設(shè)備事故。

苯乙烯裝置因烴化反應(yīng)器DC-10堵塞,負(fù)荷提不起來(lái),于226日上午,臨時(shí)停車(chē)處理。按方案要求,停車(chē)爐子不熄滅,壓縮機(jī)不停車(chē),反應(yīng)器床層溫度保持在300℃以上。300#工段長(zhǎng)想借停車(chē)之機(jī)清理過(guò)濾網(wǎng)和更換一循環(huán)閥門(mén)而臨時(shí)修改方案,將壓縮機(jī)停轉(zhuǎn)。口頭交待爐膛溫度控制在500℃左右,反應(yīng)器床層不低于350℃。中班接班后于19時(shí)50分停蒸汽,床層溫度有下降趨勢(shì),而爐膛溫度開(kāi)始上升。27日零點(diǎn)班操作工交班時(shí)只交待了反應(yīng)器溫度400500℃,但未交待爐膛溫度控制在500℃左右。27日白班操作工接班后8時(shí)20分發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器床層溫度下降到432℃,于是提高了燃料氣壓力,使?fàn)t子各點(diǎn)溫度很快上升。13時(shí)25分,聽(tīng)到GB-303引風(fēng)機(jī)組聲音異常,便立即停爐子引風(fēng)機(jī),熄滅爐火。打開(kāi)引風(fēng)機(jī)檢查時(shí), 風(fēng)機(jī)葉片已嚴(yán)重變形。14時(shí)10分,發(fā)現(xiàn)爐子冒黃煙,直到32日打開(kāi)對(duì)流段檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)BA-301蒸汽過(guò)熱爐對(duì)流段爐管因超溫?zé)龎摹V苯咏?jīng)濟(jì)損失達(dá)18.6萬(wàn)元。

事故原因

1)車(chē)間停車(chē)沒(méi)有詳細(xì)具體方案。工段長(zhǎng)修改方案沒(méi)有匯報(bào),沒(méi)有得力措施,只是向工人口頭交待,造成方案不落實(shí)。

2)車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)思想麻痹,組織不嚴(yán)。在300#工段處于半停車(chē)狀態(tài)時(shí),只有一名主操守崗(1990年元月剛轉(zhuǎn)正),車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)、工段長(zhǎng)、值班及工藝技術(shù)人員無(wú)一人對(duì)300#工段進(jìn)行檢查。

3)操作工技術(shù)素質(zhì)差,責(zé)任心不強(qiáng)。300#工段室內(nèi)主操四個(gè)班都是剛轉(zhuǎn)正的工人,對(duì)各項(xiàng)控制指標(biāo)之間的關(guān)系不清楚,沒(méi)有按要求定時(shí)檢查,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故狀態(tài),以致?tīng)t子超溫4個(gè)小時(shí),造成事故。